搜索

您當前位置:主頁 > 新聞動态 > 行(xíng)業新聞 >

新聞動态
淺談蒸汽調節閥的選型與使用方法

類别:行(xíng)業新聞 日期:2018-10-04

蒸汽調節閥因其使用介質的高(gāo)溫高(gāo)壓,故在選型時(shí)頗有(yǒu)講究,如果選型不當,則會(huì)在使用過程中頻頻出現故障,嚴重影(yǐng)響設備和(hé)系統的正常運行(xíng)。下面我們通(tōng)過一個(gè)實例來(lái)談談蒸汽調節閥的選型及使用中需要注意的一些(xiē)問題。
一家(jiā)大(dà)型化工企業,需要用蒸汽來(lái)控制(zhì)反應罐的溫度,蒸汽來(lái)自熱電(diàn)廠的蒸汽餘熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左右,要求用蒸汽調節閥來(lái)控制(zhì)蒸汽壓力的恒定,閥門(mén)進口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開(kāi)始選型時(shí),因為(wèi)沒有(yǒu)弄清楚現場(chǎng)參數(shù),選用的是電(diàn)動單座調節閥,使用不久就故障頻頻,執行(xíng)器(qì)電(diàn)機燒壞、控制(zhì)模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發生(shēng)。
後派人(rén)到現場(chǎng)觀察、分析,才找出故障原因。原來(lái),調節閥的進出口壓差較大(dà),執行(xíng)器(qì)在工作(zuò)時(shí)負荷太大(dà),也可(kě)以說過載,所以才會(huì)有(yǒu)減速齒輪不堪重負,數(shù)次打壞及電(diàn)機、模塊損壞的事,更有(yǒu)甚者,用戶在系統設計(jì)時(shí)取壓點選擇不當(選在壓力變化特别快的地方),控制(zhì)系統中壓力控制(zhì)模塊的PID參數(shù)設置也有(yǒu)問題,緻使整個(gè)系統靈敏度太高(gāo),壓力稍微有(yǒu)一點變化,調節器(qì)就會(huì)輸出控制(zhì)信号去驅動調節閥,造成調節閥頻繁動作(zuò),以到于震蕩,進而引起整個(gè)系統的震蕩,不但(dàn)被控變量無法穩定,更令調節閥不堪重負,無法完成調節的任務。
經與用戶協商後,果斷決定用電(diàn)動套筒調節閥來(lái)代替單座調節閥,因為(wèi)套筒閥的平衡結構的閥芯,可(kě)以大(dà)大(dà)抵消蒸汽通(tōng)過時(shí)産生(shēng)的不平衡力,減輕電(diàn)動執行(xíng)器(qì)的負荷,有(yǒu)利于調節閥長期穩定地運行(xíng)。之所以沒有(yǒu)選擇平衡式單座調節閥,是考慮到單座閥的導向密封圈不耐蒸汽狀況下的長期磨損,且系統對調節閥的洩漏量标準要求不高(gāo),套筒閥完全能勝任這種工況。同時(shí),重新确定取壓點,當套筒調節閥換上(shàng)以後,調試系統時(shí),将PID參數(shù)重新設置,減小(xiǎo)比例帶,加大(dà)積分時(shí)間(jiān),即将系統響應的時(shí)間(jiān)稍微調整一下,蒸汽的壓力波動變化以能滿足使用為(wèi)前提。經過這樣一番調整,基本解決了這一問題。
其實,如果從方案來(lái)考慮,根據這裏的現場(chǎng)工況和(hé)要求,選用氣動雙座調節閥更為(wèi)适宜,隻是用戶鋪設氣源管路不方便,才沒有(yǒu)采納。
由此可(kě)見,對于調節閥,選型固然重要,安裝、調試和(hé)維護更加重要,有(yǒu)好多(duō)故障都是用戶因不熟悉調節閥的性能和(hé)使用維護特點所造成的。你(nǐ)不能把調節閥孤立于控制(zhì)系統之外,而需把它和(hé)整個(gè)系統一起來(lái)考慮、來(lái)調整,而且,調節閥是一個(gè)動态的執行(xíng)元件,容易出現各種故障,這是手動閥門(mén)所不能比的。而且,随着現場(chǎng)總線調節閥的日漸推廣,本來(lái)由系統完成的任務,下放到了調節閥的身上(shàng),這就對調節閥的使用、維護提出了更高(gāo)的要求。